摘 要:文章通过检验废品,分析生产工艺缺陷,找出HP295 成瓶率低的原因,并提出相应的改进措施。
关键词:焊接气瓶用热轧钢板;成瓶率;质量分析;非金属夹杂物;冷却工艺
HP295 钢板是用于YSP-15 型或YSP-10 型液化石油气钢瓶的钢板,液化石油气钢瓶是一次冷冲压成型的。液化石油气钢瓶制瓶工艺如下:下料→冲压→缩口→焊接→X 光探伤→退火→瓶体检验→喷丸→喷漆→气密性试验。
本钢采用连铸坯生产的HP295 热轧钢板,尺寸良好﹑机械性能稳定﹑焊接性能优越,但综合成瓶率仅92%,距用户要求的99%以上尚有差距,影响使用,降低了产品声誉和市场占有率。通过对HP295 成瓶废品原因进行分析研究,提出相应改进措施。
1 废品类型
HP295 成瓶废品宏观表象有二类:一是瓶体缺陷,如打压时瓶体分层﹑鼓包﹑开裂,水爆试验穿孔,此类废品数量极微,但危害较大;二是封头冲压或缩口时出现裂纹,绝大多数废品为此类缺陷。
2 瓶体缺陷成因分析
金相检验发现,瓶体分层﹑鼓包处存在大量非金属夹杂物,且有“内折叠”现象,微区成分分析表明,夹杂物含有Ca﹑Si﹑Mn﹑Fe﹑Na﹑Al 等元素,电子探针对夹杂物区不
同部位化学成分点分析结果见表1。

从点分析的结果看,夹杂物分布不均匀,不同部位其组成差异很大,主要是由CaO(CaF2)﹑SiO2﹑Na2O﹑Al2O3﹑MnO、Fe 的氧化物等为主要组成的复杂氧化物。其中CaO(CaF2)、SiO2 含量 最高,分别占28.71%~36.20%及21.08%~27.83%,这足以说明夹杂物是来源于钢渣,究竟是来源于中间包渣还是结晶器保护渣还需看其它氧化物的含量;由于
Na2O 高达0.33%~8.86%,判断是结晶器保护渣,这是因为虽然钢渣及耐火材料中也有微量的Na,但其氧化物含量很低,只有结晶器保护渣Na 含量较高。至于含有大量的Mn﹑Fe 的氧化物,分析认为是钢液的氧化产物。
光学金相分析打压开裂的样口发现,裂纹内及裂纹附近,均存在大量非金属夹杂物,主要是长条状MnS 及Al2O3、尖晶石,尺寸为1.5mm~3mm;水爆试验穿孔处发现大颗粒球状夹杂,基体为长条状MnS,还混有Al2O3和粒状MnO,这些主要是脱氧及二次氧化的产物。
由此可见,瓶体缺陷主要是由钢质不纯,存在大量非金属夹杂物造成的。

3.1 来源

从表2 可知:Al2O3 含量最高,占夹杂物总量的67%,说明氧化物夹杂主要来源于未上浮而滞留于钢液中的脱氧产物。从以上分析可知,非金属夹杂物来源于结晶器保护渣卷入﹑钢水二次氧化及未上浮而滞留于钢中的脱氧产物。
3.2 措施
3.2.1 为避免结晶器保护渣卷入,应加强铸台操作,减小由于结晶器液面波动造成的卷渣。
3.2.2 为减少钢液的二次氧化,应提高自浇率,实施全过程
保护浇注。
3.2.3 为促进钢中的脱氧产物上浮,精炼喂CaSi 线及稀土线,对夹杂物进行变性处理并促使其上浮。
3.3 效果
通过采取上述措施,钢板夹杂物由原来的2.0~3.0 级降至0.5 级;铸态夹杂物最大尺寸由162μm 下降到70μm,夹杂物球化率由原来的69.1%提高到84.4%,单位面积夹杂物数量明显减少,并且再未出现瓶体缺陷类废品。
4 封头冲压或缩口时裂纹的产生原因及对策
金相检验裂纹处发现有二类情况:一是裂纹处存在大量非金属夹杂物,夹杂物产生的原因及对策前已述及;二是裂纹处夹杂物含量并不高,但显微组织为非正常组织(针状铁素体+粒状贝氏体),此类情况多出现在卷尾40 米内,这里主要分析此类情况。
4.1 原因分析
开裂是由于冲压用钢板屈服强度太高,导致冲压件内部残余应力过大,从而在机械加工过程中,引起应力集中重新分布,使局部残余应力超过钢的断裂强度而造成的。本钢热连轧厂精轧机末架距Ⅰ段层冷水仅10.5 米,带钢出精轧约1 秒后开始冷却,由于再结晶不充分,加工硬化未消除,导致屈服强度偏高。此外,冷却速度较快,生成的粒状贝氏体也提高强度。此类缺陷多发生在钢卷尾40 米内是由于钢卷卷成后卷板机成形辊立即抱紧,同时定形水打开向钢卷外圈喷射大量冷却水,致使钢卷外圈产生水淬,导致卷尾比其它部分屈服强度升高30 MPa~40MPa。

